成果背景:安阳园区永金乙二醇装置,在近几年系统运行期间,都遇到过e203设备泄漏问题。经排查,影响正常生产负荷的因素是,e203和e204作为合成反应器出口物料冷却器,因反应器出口温度达到135℃左右,与壳程热水60℃进行换热,在e203东管板位置管程与壳程温差达到70℃以上,热负荷极大,而与其串联的e204换热器热负荷极低,导致两台串联换热器热负荷及其不均,造成e203设备运行周期大大缩短,影响正常生产负荷。
成果实施前基本情况:合成催化剂升温还原期间,合成反应器温度达到180℃以上,因热水阀门内漏造成e203设备热量超负荷,温差超过100℃;系统正常运行期间温差也达到70℃以上,温差过大,造成e203设备东管板位置经常出现裂纹,导致设备内漏,系统被迫停车,该设备又是乙二醇装置合成系统最最关键的换热设备之一,因此,要保证e203设备的长期稳定运行对乙二醇装置的长周期运行起到重要作用。
成果实施具体方案或措施:在e203热水入出口dn500主管线之间设副线,增设dn400阀门,利用热水重力和换热器阻力的关系,调节e203/e204的热负荷分配。通过调整副线,降低e203壳程热水流量,降低其换热能力,将该部分热量转移至e204,均衡两换热器的热负荷。
成果创新点:
1、利用水的重力及换热器壳程阻力的关系进行优化调整;
2、通过优化调整热水系统过水量,达到调整e203、e204热负荷的目的,减少静设备更换或检修频次,以最小的投入达到运行条件最优化。
成果实施后运行及效益情况:该成果自2017年2月正式投用,将e203壳程换热热水流量从1200m³/h降低至700m³/h,使其东管板温差自70℃降低至46℃,有效降低了e203设备的热负荷,e203和e204热负荷达到平衡,有效解决了e203设备因进出口温差过大造成的内漏问题,避免了因设备内漏造成的系统停车,效果显著。 【安阳园区技术中心】