今年,对于新桥煤矿综采准备队乳化泵工王远来说,是一个“幸福年”。因为,他再也不用为配比乳化液而烦恼了。3月12日,他告诉笔者,他的“幸福”源于该矿研制、投用的乳化液自动配比地面集中供液系统。
该系统应用于南风井地面乳化液自动配比站,主要由水处理装置、水箱、自动配比装置、乳化液箱等组成。生产时,原水经净化处理后,与乳化油经电控系统自动配比成乳化液,通过供液管路输送到井下,为液压支架、超前支架等液压系统供液。整个流程由系统按设定浓度参数自动配比,并在线监测,实时调节配比投加量,满足系统的准确配比要求,实现无人值守。
“以前,都是人工配比,这让我很烦恼。”王远之所以烦恼,是因为人工配比精度低。乳化液浓度直接影响液压设备安全使用。乳化液浓度低时,会造成设备磨损、锈蚀,被细菌侵蚀;浓度高时,则容易造成漏液窜液,影响设备安全可靠性,同时浪费乳化液。集中自动供液系统的应用彻底解决了这一难题,不仅极大降低了设备故障率,而且延长了设备使用寿命,仅此一项该矿每年可节约设备配件费用投入数百万元。
配比方式的变化,带来了客观的经济效益,也带来作业方式的改变。传统形式下,乳化液必须桶装下井,运输到各工作面后,再由乳化泵工抽取、手动配比。为了配比达标,必须反复监测、调配。如今,乳化泵工只需启动乳化泵就能完成所有工作。对此,王远打个比方:“就像做饭,以前是自己买菜,自己做,现在变成叫‘外卖’了,省时省力,而且大厨掌勺,味道正好。”(丁廉洁)