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精细优化提质增效 ——永城园区深入开展“管理提升年”活动侧记
时间:2018-03-30    来源:河南能源化工集团

“请将循环装置换热器入口阀位再调大些,最大限度提高换热收率!”3月28日,永城园区醋酸总厂技术员朱忠杰在检查系统时,发现换热器未达到最优状态,立即指挥班组主操调整。当天,醋酸负荷102%,产量1225吨,双双突破月度新高。

一季度以来,永城园区持续深化运行,向管理要效益,紧盯市场调整产品结构,全力提高企业发展质量,实现增产增效。1~3月份,该公司生产甲醇141731吨,生产二甲醚57201吨,生产醋酸96442吨,生产乙二醇46342吨,均超额完成了生产计划。

智能化监控运行最优

“目前,建立了生产模式调整预控和生产管理联络沟通机制,装置所有工艺控制指标在工艺报警预知诊断系统中都实现在线监控。生产过程中,操作工只需轻轻一触按钮,所有的报警和工艺参数情况就清晰可见。”朱忠杰对智能化系统的应用情况赞不绝口。今年前三个月,醋酸装置运行平稳率达100%。

过去,装置换热器发生轻微泄漏时,操作工单凭肉眼无法识别,导致热水系统混有杂质腐蚀管线,严重时需要停工处理。现在,他们可根据工艺报警情况进行预诊断,实时监控热水系统压力,在发生轻微泄漏时,主操及时隔离漏点,确保装置运行平稳。

“年初以来,我们围绕‘管理提升年’活动主旨,从智能化工厂建设发力,逐步完善了工艺参数自动采集和工艺指标合格率自动统计系统,甲醇、醋酸、乙二醇、二甲醚等装置自动控制率、运行平稳率显著提升。同时,降低了职工现场操作劳动强度,并实现了报警及操作记录的自动采集和查询,为园区安全生产全力加码。”该公司副总经理谢肥东介绍。

精细化管理负荷最高

“变换系统冷凝器温度阀位开度小,温度时有超标,我们投一下自动控制试试看,中控注意监盘!”3月28日,该公司甲醇厂副厂长吴世凯检查装置运行情况时,发现冷凝器温度指标异常,立即对操作工提出优化调整措施。

今年以来,永城园区精细管理每一台设备,根据装置工况变化及时调整系统参数,在确保上游装置处于最佳状态时合理调整下游装置运行,使全系统保持满负荷运行,全力提高产品产量;充分利用三台气化炉装置的三条生产线,做好互连互通和统筹优化工作,成功解决了燃料气平衡、醋酸放空尾气回收等问题,确保各项指标达到最好效果。

为提高装置整体运行水平,该公司进一步细化管理举措,将产量指标、能耗指标、安全管理等纳入内部市场化周汇报、月考核范围内,各装置运行班组结合“横大班”劳动竞赛,将各个生产指标分解至岗位、定位到个人,使考核指标融入到生产的每个环节,工作落实到每个班组、岗位。仅3月份以来,甲醇厂累计生产甲醇49000吨,二甲醚18589吨,最高时段装置负荷率达103%,创下该公司园区化管理后单月产量新纪录。

科学化生产效益最大

“近阶段乙二醇利润较好,通过经营测算来看,其市场需求量很大,可以加大生产量。”4月初,该公司企管部部长蒋都钦根据经营分析会情况,及时组织调整生产结构。

永城园区成立了生产经营管理提升攻关组。一方面加强甲醇、二甲醚、醋酸、乙二醇产品链效益分析研究,根据企业效益调整资源,努力实现经济效益最大化;另一方面根据市场需求科学安排生产,深入优化产品结构,最大限度多产价高利厚产品,提高经济效益。每天,攻关组都要跟踪各装置产品价格变化,计算各产品毛利率,并把计算结果第一时间报给公司高管,快速精准决策,科学制订生产计划。

今年以来,他们根据装置运行情况,统筹供给备品备件,合理安排检修任务,实现各装置间物料使用最优化,提高装置生产利用率。其中,气化二厂通过优化工艺参数,消除瓶颈,保证了源头合成气稳定供应。气化一厂、空分总厂抓住今年产品高价走势,增加巡检频次,加强设备监护,全力延长设备运行周期,确保了全系统安全生产稳定。(刘江)

 

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