“滴滴——”2月15日16时30分,永城园区甲醇厂副厂长刘成刚从装置现场进入办公室,手机就来了条信息。
他打开一看,是爱人发来的:“今晚不轮你值班,就早点儿回家吃年夜饭。”
“知道了,等会儿下班就走。”他回了信息,关好手机径直朝甲醇装置区走去——平时一有空他就去装置区巡检,节假日更不例外。
精馏塔、换热器、醇醚储罐……刘成仔细检查分厂管辖的每一套装置。“今天的杂醇罐入口流量不太对呀!”刚迈进现场值班室,刘成就听到当班职工议论。
他立即和班长张洪伟一起到杂醇罐入口管线流量显示仪处检查,果然发现仪表盘上的显示指数偏低。“按照当前的工艺负荷,现在的杂醇入口流量至少低了2个百分点。肯定不正常!”刘成默默计算了几个参数后大声说道。他知道,如果不早点查出漏点,必将给后续装置生产带来影响,甚至有可能引发其他事故。
“一定有漏点,马上组织人员排查!”刘成立即将当班外操任衍河、高小伟等人分成几个小组,分段排查管线,同时向调度汇报,并采取一系列紧急措施。
刘成带领一组人员沿着管线顺藤摸瓜,将入罐附近的十多个法兰挨个儿摸了个遍,漏点依然不见踪迹。正准备转战下一处阵地时,对讲机里传来消息:中游管线也没有发现异常。“难道问题出在上游装置出口?”刘成快速调整思路,决定从源头下手。通过反复排查,他发现精馏塔出口阀有异常,果断下达指令:“将旁路阀打开!”
经过两个多小时的抢修,精馏塔出口阀恢复运行,杂醇罐入口流量快速上升,并最终稳定在测算数值上下。至此,造成流量波动的祸首终于被揪了出来。
“大功告成,提前祝大家狗年大吉!”19时10分,看到仪表数据正常,刘成又嘱咐好当班人员注意巡查监护,然后才安心地回家吃年夜饭了。(刘 江)