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云煤一矿改进封孔工艺保安降本
时间:2016-11-22    来源:河南能源化工集团

“消除了漏气隐患,抽采效率提高了67.8%,每年节约材料费100多万元。”11月19日,云煤一矿总工程师赵龙刚告诉笔者:“通过对钻场封孔工艺进行‘囊袋 膨胀水泥带压注浆’和‘穿层钻孔分离式封孔管安装’技术改造,实现了预期效果。”

该矿以前的封孔工艺为“合成树脂 普通水泥无压注浆”,存在膨胀效果差、凝固时间长、抽采效率低、钻孔漏气等弊端,且每年需投入72万元的合成树脂成本。因此,该矿决定实施工艺改造,并且在技术改造过程中,经过5个月的实验论证,运用2个囊袋替代合成树脂,在距离孔口8米处和孔口1.5米处封堵钻孔,用注浆泵先对囊袋注入膨胀水泥,待囊袋固定后再对两囊袋中间区域进行高压注浆,保证钻孔气密性,抽采浓度提高到80%以上,每孔降低材料费90元。

随后,又对22204底抽巷进行“穿层钻孔分离式封孔管安装”技术改造,将封孔管一分为二,在见煤点以下1~2米处固定一个6米长的pvc管,预防煤层垮落堵塞下部钻孔;在距离孔口8米处固定一个9米长的pvc管,对钻孔末端封闭,中间17米空间由岩孔替代pvc管。经过两个多月的论证,每孔节约306元材料费,每年可节省费用76.5万元。(梁晓晓 汪晓娜)

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