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修修补补省十万
时间:2016-11-17    来源:河南能源化工集团

“来,开机试试。”

“能行不,咋样?”

“ok,一切正常。”

11月12日,众泰煤焦化技术质量中心小焦炉实验室内,40公斤试验小焦炉的恢复使用牵动着大伙的心。

原来,已经连续使用8年的小焦炉在11月8日的实验中突然“罢工”,出现系统加热中止故障,经技术人员检查发现,故障是由焦炉内炉膛侧壁膨胀变形,挤压加热元件硅碳棒并导致硅碳棒折断造成。

“没有备用的炉膛可以更换,当前正处于焦炭市场热销时期,公司还等着通过小焦炉实验研发新的高质量低成本配煤方案呢!”该公司技术质量中心副主任裴健宇当时看到这个情况心急如焚。

经过现场查看、开会研究,最终确定了两套方案,一是联系原厂家购买一套新焦炉,制作和运输时间需要1个月以上,费用至少13万元。另外就是组织焦炉热修工对炉膛进行拆卸后,利用耐火材料重新堆砌和修复,需要3~4天时间,材料可从130万吨焦化项目建设中的备品材料和废旧的实验焦炉中提取。算算时间,再看看成本,裴健宇向主要领导汇报后决定自己动手修。

说干就干。裴健宇找来经验丰富的炼焦车间班长于芝果师傅,带着3名职工加班加点干了起来。在将废旧试验焦炉中拆回的旧炉膛开裂成4块,重新组装并固定后,接下来最主要的就是往炉膛内堆砌耐火材料异型砖。由于小焦炉内的部分异型砖老化严重,拆出后开裂无法继续使用,而从130万吨焦炉中寻回的替代材料大小和形状与原装材料不一致,无法直接使用。办法总比困难多,于师傅带着大家用切割机、电钻、手工锯等工具对异型耐火砖和保温砖进行再加工。

“这些‘奇形怪状’的砖打磨起来太费劲了,不仅要使各部位黏合紧密、相互卡位,还要计算和考虑修复后各部位热胀冷缩情况,保留余地,最终保证炉体不变形,这还真是个细活、技术活!”跟着于师傅一起日夜“奋战”的兰鹏兵说道。

功夫不负有心人。经过整整3天的努力,小焦炉得到成功修复。

“修复的大部分材料都是从废旧的实验焦炉中‘淘’的,虽然咱们加班累点、苦点、脏点,但这次算下来给公司节省十来万呢,省下的就是赚到的,像这样修旧利废的活咱以后得多干、干好,助力公司打赢三大战役。”在随后召开的总结会上,裴健宇与职工一起分享成功修复小焦炉后的喜悦和感想。(申爱军 兰鹏兵)

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