“别看一个简单的间隙启动,以反应器搅拌为例,大修期间仅电费一项就可以节约20多万元。”5月15日,开祥化工bdo部技术员周鹏飞掰着手指头对笔者算账说。
成本节约落实处。为了从源头上控制好检修费用,该公司成立了大修指挥部,制订详细的检修方案。通过定期组织设备、工程、工艺等技术人员对上报的检修计划反复酝酿,仔细核算,切实把“锱珠必较”落到了节约大修上。电仪二室和发供电室通过合理安排人员分工和检修时间,自发组织人员进行风机拆卸安装、电缆放置和低压变压器清扫,累计节约检修费用2万多元。
修旧利废动脑筋。大修期间,无论是阀门、法兰、还是螺栓,只要经过检验可以再次利用的,该公司都坚持能修不换,组织人员清洗保养,以备再次利用。设备一部在此次大修中对炔化反应器尾气放空堵塞管线进行切割、冲洗、补焊,不再更换新管,节约dn100不锈钢钢管约2吨,节省费用约3万多元。
修复改造有创新。该公司充分发挥广大职工的主观能动性,向职工收集对工艺和设备创新技改的建议。截至目前,共实施创新方案34项,实现节约大修费用70多万元。(马邵华 苏军伟)