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记集团公司标杆队、赵固二矿综采一队
时间:2016-02-29    来源:河南能源化工集团

□记者  孔小海

在巍巍太行山脚下,有一支勇于在煤海搏击风浪、攻坚克难的综采劲旅。2015年,他们鏖战“孤岛”工作面,克服矿压大、顶板破碎、片帮严重等多种困难,安全生产原煤206.9万吨。这支屡建功勋的煤海铁军,就是连续5年荣获集团公司标杆队的赵固二矿综采一队。

严抓质量保安全

“我们队之所以能够连年实现安全零事故,是因为在生产的全过程中,不折不扣地严抓工作面工程质量,以优质的工程质量来确保安全生产。”综采一队队长兼党支部书记李小磊说。

采访中,记者了解到,综采一队2015年所在的11030一次采全高工作面,属于地质条件复杂的“孤岛”工作面,巷道压力大,顶板破碎下沉,面内片帮冒顶严重。面对严峻的安全形势,该队从抓好基础工作入手,围绕上下巷单体柱打设、面内采高控制以及机头机尾文明生产等关键环节,细化完善各项技术措施和工作标准,实行工程质量跟踪落实责任制,严格兑现奖罚。为保证帮部锚索施工质量,有效控制两帮收缩,该队要求三个生产班打的锚索托盘刷上不同颜色的油漆,进行质量跟踪管理;对注浆打眼角度及深度、注浆量提出明确要求,凡注浆质量不合格一律不予验收,并对相关责任人进行处罚;为解决上下超前贴帮柱多、歪扭棚多的问题,利用废旧工字钢加工底梁防侧翻装置,增加超前柱支护强度,积极推行打柱质量责任到人的做法。

这些举措使工作面安全状况大为改观,面内也达到了“三平两直一畅通”标准,安全生产进入良性循环。

迎难而上创佳绩

2015年1月初,11030工作面遭遇f111断层,严重的巷道鼓帮和顶板掉矸,使井下主煤流系统频繁堵塞,工作面无法开机生产,原煤由以前的日产8000多吨骤降至2000多吨,生产形势严峻。

“特别是2015年1月10日以后的那十几天,工作面现场条件恶劣,回采工作困难重重,每推进一步,都要付出比平时多十几倍的努力。”该队生产班长赵贺彬对当时的情景仍记忆犹新。

为尽快消除阻碍、稳产保质,综采一队全体党员干部取消休假,坚守岗位,紧盯现场。他们及时对上下超前支护参数进行调整,降低棚距提高支护强度,确保工作面正常推进;狠抓机电设备检修及维护,保证工作面开机率;优化生产措施,减少回采压力破坏影响,提高煤炭质量。经过十几天的艰苦努力,工作面原煤又恢复到日产8000吨,原煤质量也得到了保证。

2015年3月,11030工作面突然超前压力增大,上下安全口变形收缩,巷道原高3.2米、宽4.8米,变形后高、宽收缩近一半,超前支护施工和转载机拉移困难,每天需人工落转载机,安全隐患增多,严重制约安全生产。该队再次紧急动员,严抓扩帮质量、超前褙顶和小槽卧底等工作,经过近半个月艰苦鏖战,终于渡过了难关,为今后的安全顺利回采打下了坚实基础。

技术革新增效益

在当前煤矿经营异常困难面前,综采一队在强化安全管理和确保生产任务完成的同时,强化责任担当,积极开展技术革新活动,努力为矿井降成本、增效益作贡献。

“我们在现场管理方面,合理优化施工工序,提高工效,减少人工投入;在技术创新方面,想办法、动脑筋减少设备配件和材料投入,通过提高经营管理精细化水平,达到提质增效、节支降耗目标。”该队副队长李永利对记者说。

该队在11030工作面回采初期,采煤机导向滑靴磨损较快,平均每月需更换一对,他们对磨损导向滑靴进行改造修复后重新使用,全年节省导向滑靴12个,节约配件费72万元;设计综采工作面一站式材料回收复用装置,可大量回收复用锁具、托盘等,年节约材料费260多万元。

据统计,2015年,该队共申报技术创新和合理化建议29项。其中“工作面超前使用防底梁侧翻器”“支架操作阀组限位器”“超前煤壁注水泥浆”等10项获创新成果奖。“zqjc-1052.8型气动架柱式钻机”“气动螺旋清煤器”“锚索剪退一体机”等3项参加了焦煤公司“五小”科技创新成果推广展示会。技术创新为矿井节约设备投入520多万元。

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